首屆 香港 RBL 比賽詳細結果公報

十月 22, 2014 發表留言

第三屆 Hong Kong Mini Maker Faire 及第一屆 Hong Kong Robot Boxing League

十月 21, 2014 2 留言

終於完成了第三屆 Hong Kong Mini Maker Faire 及第一屆 Hong Kong Robot Boxing League,今次能完成一連兩件事情,是因為 Committee 陣容強勁,有 Maker Club 成員,我、R、Mike、German,有今日校園 Maverick,有 Robotics Service William,有 Maker World Daniel,除了以上各位還有 ArrayZ Chris 幫忙,有 Cyber Robotics Jeffery,有廠商會中學的同學義工團,有 1degree 輝 Sir 有理大的 DISI 及 SD 幫助,很多很多……
第三屆 HKMMF 共大約七十攤位,今屆特別有一群組鐵路迷 RDCHK 組合板在場館中央,也有手作巴士,還有一眾手作人等……
第一屆香港 RBL 也終於順利完成,說了七年多的,希望了多年的公開二足格鬥賽終於終於實踐了。

IMG_3714.JPGIMG_3697.JPGIMG_3703.JPGIMG_3702.JPG

IMG_3640.JPGIMG_3646.JPGIMG_3654.JPGIMG_3678.JPGIMG_3684.JPGIMG_3679.JPGIMG_3681.JPGIMG_3675.JPG

Hong Kong Mini Maker Faire & Hong Kong Robot Boxing League

十月 16, 2014 發表留言

星期六及星期日 18-19/Oct/2014 就是 Hong Kong Mini Maker Faire 了,今次也會在香港理工大學舉行,在 J.C. Innovation Tower 13/F,今次已是第三屆舉行 Maker Faire 了,記得來參觀,另外 19/Oct/2014 也會在理工舉行第一屆 Hong Kong RBL,有興趣既朋友記得來看!

IMG_3623.JPG

IMG_3621.JPG

IMG_3624.JPG

IMG_3622.JPG

IMG_3625.JPG

IMG_3633.JPG

IMG_3627.JPG

IMG_3626.JPG

IMG_3628.JPG

IMG_3630.JPG

IMG_3632.JPG

IMG_3631.JPG

IMG_3629.JPG

我的失敗之作 (6) SF01L

九月 11, 2014 發表留言

我的失敗之作 (6) SF01L,SF01L 基本上可以說是和 TK05 Gemini 差不多同期的作品,原本是可以投入生產的作品,希望做得最簡單,資料最齊的,所以當時畫設計時,每一條要銲接的電線也畫成 3D,希望利用圖面計到線長,整機重量等等。最後因為太忙,沒能力而生產計劃終止。另外因為已進入 Maker 時代,及構想 Tri Robot 而沒有做好 SF01L 的生産。

http://youtu.be/DR-lOMAxapY?list=UUAc7HvVOT3xPvFZLmUloDUw

類別:失敗參考 標籤:

我的失敗之作 (5) TK05

九月 11, 2014 發表留言

我的失敗之作(5) -TK05 在製作 TK03 及 TK04 後,覺得機器人最大的天敵是重量,決心必定要重量控制維持在 2kg 以內才可發揮到 servo 應有的扭力及做到更多動作,其間台灣有新出品,於是把設計來一個大變動,同一時間共用設計,用上兩個不同品牌的 Servo,取名為 TK05 Gemini,分別有 TK05 ProGear(春天)(噢!真有品味的品牌名字) 及 TK05DMP,這可測試到機器人用了不同 Servo 的分別,也可知道共用設計是否可行,失敗是因為整個 project 完成後,多了大約 30克左右,而且因為要減輕機器人重量,部分零件使用了 0.5鋁板,不夠堅硬。……

http://www.youtube.com/playlist?list=PL31FAE637961B2936

類別:失敗參考 標籤:

我的失敗之作 (4) TK04

九月 11, 2014 發表留言

我的失敗之作(四)-TK04,製作 TK04 的時候,已經是 2010年的年尾了,當時日本正流行一些機器人射擊遊戲-求生遊戲,用附載了模型射擊的六足機或車或四足等等,射擊對手包著錫紙的感光 Sensor,當時就設計了一台,做六足有一件事情比做二足好,是機器人永遠不會倒下,而這部機器人失敗的原因,沒有計算入了五百發 bb 彈後的重量,有輕微 overload 現像,幸好是六足,機體未有撘載感光 Sensor,所以不合參賽規格,要射擊的機器,電力要比一般的強。那組監視器及機體是分開設計,瞄準器可以再設計及調整得更準一點。……

http://www.youtube.com/playlist?list=PL581A277010C16655

類別:失敗參考 標籤:

我的失敗之作 (3) TK03

九月 11, 2014 發表留言

我的失敗之作 (3) TK03,根據了上一次 TK02 失敗後,又再重新設計 TK03,TK03 使用 ProGear (春天)(噢!多好聽的名字) Servo 取代了一向的 MG995,設計上也大改變,由 TK02(4.5kg) 變成 TK03(3kg) 左右,最初 TK03 並沒有腳部連桿的設計,做好後發現根本不夠力量做動作,故此我再重新設計腳部變成平衡連桿的設計,也即是由 TK02 的不平衡連捍進化成為 TK03 的平衡連捍,TK03 亦開始有 PS2 搖桿控制了,另外也做到步行前後,左右,打拳等動作,又搭載能拿物件的手指,看來好像成功了吧?錯!偏偏我還是覺得太重了,倒下了也不能站起來,所以是失敗了!……

http://www.youtube.com/playlist?list=PL68D6E2F58EB8809E

類別:失敗參考 標籤:
關注

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 641 other followers

%d bloggers like this: